为持续深化精益管理,破解设备运行痛点难题,保障煤炭洗选运输系统安全稳定高效运行,兴隆庄煤矿聚焦洗选发运中心胶带输送机溜槽给料运行短板,通过技术创新优化改造,成功研发应用重力自复位缓冲装置,彻底解决设备撒料、皮带损耗、安全隐患等多项问题,以微小技改实现安全生产、降本增效双向提升。

精准破局换思路,以柔缓冲巧解顽疾。胶带输送机是该矿洗选发运中心煤炭输送的核心设备,更是保障生产顺畅推进的“运输大动脉”。长期以来,设备原有90度直角倾斜给料的运行方式存在明显弊端,煤炭物料下落冲击力大,易出现物料四散飞溅、皮带磨损损伤等问题,不仅影响现场生产环境,还加剧设备损耗,同时给现场作业带来安全隐患。该矿洗选发运中心技术团队针对溜槽给料设备运行难题,召开专项研讨分析会,摒弃传统“硬碰硬”的整改思维,深入剖析物料冲击、撒料产生的核心原因,精准锁定冲击力无法有效释放、物料下落方式不合理的关键症结,创新提出“以柔缓冲、自重复位”的技改优化方案。结合现场设备实际工况,技术团队量身设计重力自复位缓冲装置,选用长600毫米、适配溜槽尺寸的铁板作为核心缓冲载体,在设备受物料冲击的重点区域加装耐磨缓冲皮,同时在装置上部配套安装旋转轴,将整体装置悬挂固定在溜槽出料口物料冲击正前方。该装置无需外接电力、无需人工操控,依托物理原理实现自动化运行。当大量煤炭物料从溜槽倾泻下落时,缓冲板可随物料冲击力自然摆动,有效消解物料下落产生的巨大势能,实现柔性缓冲、平稳落料。待物料输送完毕后,装置依靠自身重力自动复位归位,完美实现“来料有效缓冲、落料平稳可控、尾料不堵不卡”的运行效果,从根本上颠覆了传统设备的作业弊端。
微改精提增效益,降本保安双丰收。小小技改落地应用后,现场设备运行成效立竿见影,取得了安全、效率、成本多重维度的显著提升:该装置有效化解了物料飞溅、撒料漏料问题,机道作业环境焕然一新,彻底消除了物料坠落的安全隐患,为现场安全生产筑牢屏障。同时,物料经柔性缓冲后平稳落在胶带输送机皮带上,大幅降低物料对皮带的直接冲击,有效减少皮带磨损、撕裂等故障问题,显著延长设备及配件使用寿命,大幅降低设备故障停机频次,保障洗选运输系统连续稳定运行。该装置结构简单、耐用性强,日常仅需定期更换损耗的缓冲皮即可,无需整体更换主体设备构件,极大简化了设备维护流程,大幅降低设备运维材料成本与人工成本。相较于传统整改方式,此次技改投入成本低、实用性极强,以极小的投入换取了最大化的生产效益。
细微之处见匠心,小小技改显精益。此次溜槽给料缓冲装置优化改造,是该矿深耕精益管理、聚焦现场难题、做实提质增效工作的生动缩影。不同于大规模设备升级改造,本次技改立足生产细节、聚焦一线痛点,摒弃粗放式整改、高端化堆砌的整改思路,用简单、成熟、可靠的技术方案破解长期存在的生产难题,精准撬动安全、效率、成本三大核心维度的同步提升。同时,该技改方案具备低成本、易操作、可复制、高实效的显著优势,为行业同类溜槽给料设备隐患治理、精益化改造提供了优质参考样板。